新能源汽車電泳過程中會發(fā)生哪些問題呢?新能源汽車生產(chǎn)廠家介紹新能源純電動汽車烘干后電泳車身顆粒分布狀態(tài):
在正常的生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn),電泳車身表面存在一層較為細密的顆粒,給電泳打磨工序增加了勞動強度,同時大面積的打磨也對電泳漆膜造成了較為嚴(yán)重的破壞,甚至在車身棱線處,由于棱線凸起,在打磨過程中此位置極易出現(xiàn)打磨漏底現(xiàn)象,造成車身耐腐蝕性、耐鹽霧性等降低。顆粒問題主要表現(xiàn)在車身平面位置(機蓋、大頂、窗臺)和側(cè)面往外傾斜的部位,垂直面及側(cè)面凹陷處不存在此問題,說明此問題不是在車身表面化學(xué)反應(yīng)過程中產(chǎn)生的,因為車身表面成膜過程是整車表面同時產(chǎn)生的,故排除此原因。觀察表面狀態(tài),推測是槽液內(nèi)顆粒落至車身表面(平面)造成。
電泳工藝流程:白車身來件→手工預(yù)清理→熱水洗→預(yù)脫脂→脫脂→水洗1→水洗2→表調(diào)→磷化→水洗3→水洗4→純水1→電泳→UF1→UF2→純水2→電泳車身下線→電泳烘干。
電泳車身烘干后,車身表面有一層細密顆粒,顆粒大小較為均勻,無特殊形狀,主要集中在車身平面(機蓋、大頂),側(cè)面往外傾斜的面。垂直面及側(cè)面凹陷面幾乎無顆粒。
根據(jù)此現(xiàn)象,分析產(chǎn)生該問題的原因:由于車身表面為密密麻麻的顆粒,而非鐵屑、焊渣等白車身帶來的問題,同時白車身在上線前都會進行整車擦拭,去除表面污染物,故排除了白車身自帶問題。同時,因為清洗車身,為車身上膜做準(zhǔn)備的工序不會產(chǎn)生顆粒,所以排除了水洗、脫脂、表調(diào)等工序的可能性。
考慮磷化過程產(chǎn)生此問題:磷化反應(yīng)較為復(fù)雜,受到總酸、游離酸、促進劑等多方面的影響,參數(shù)控制及設(shè)備點檢也較為嚴(yán)格。化驗記錄(見表1)均在工藝要求范圍之內(nèi),且距磷化槽液倒槽不超過3個月(工藝要求倒槽時間為6個月),未超出工藝技術(shù)要求;除渣機工作正常,無任何故障;槽內(nèi)磷化液較為渾濁,且磷化后車身表面手感粗糙,說明車身表面存在磷化渣。
排查電泳工藝是否正常
驗證電泳槽液是否也產(chǎn)生顆粒:觀察電泳漆化驗記錄(見表2),參數(shù)都符合工藝要求;觀察設(shè)備參數(shù)(超濾、電泳循環(huán)系統(tǒng)、濾袋使用)也都在工藝要求范圍之內(nèi),濾袋未出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,壓力顯示正常,壓差未超出工藝要求。說明電泳循環(huán)正常,未出現(xiàn)過多電泳沉淀。
驗證結(jié)論:電泳工藝未產(chǎn)生較多顆粒物。
1)除渣機原有除渣過濾系統(tǒng)不易進行整改,過濾效果又不怎么好。經(jīng)過與除渣機廠家溝通,可以在除渣系統(tǒng)中增加2層濾網(wǎng)。另經(jīng)過現(xiàn)場分析研究,在除渣機濾液出口處增加1層可輕易拆卸且較為細密的濾網(wǎng)進行二次過濾,應(yīng)該可以過濾部分磷化渣,減少磷化渣回流至磷化槽內(nèi)。通過驗證,可以明顯看到濾網(wǎng)內(nèi)殘存有磷化渣,說明此方法可以有效解決磷化渣回流至磷化槽內(nèi)的問題。
2)為消除車身表面的磷化渣又不破壞磷化膜,并且保證車身表面不殘留其他雜物,經(jīng)過多種試驗,驗證用刮條(類似于雨刷器膠條)將車身平面及兩側(cè)傾斜面(磷化渣殘留較多的部位)輕刮一遍,用手觸摸,粗糙感消失,表面較為光滑。電泳烘干后效果明顯,刮過的部位幾乎沒有顆粒。電泳漆膜附著力也沒有任何變化。
通過以上2點決定,在水洗4工位增加擦車工序,通過刮條將磷化渣清除掉,效果較為明顯。